中新网云南新闻4月10日电 (沈仕才)在云南中烟红云红河集团昆明卷烟厂滤棒成型车间,修理工候忠正专注在设备精度恢复工作中的一个关键难题——给铝件螺孔镶牙套。面对螺牙打滑这一棘手问题,他借精湛技艺与丰富经验,开启了一场精细的“设备诊疗”。
他先是严谨测算牙套的精准尺寸,依据数据定制适配配件,继而在原有铝件上精心攻丝,最终巧妙装入钢丝螺套。这般妙招,成功规避了大面积更换铝件配件的高昂成本与繁琐工序,以小革新保障了设备的顺畅运行。

镶完牙套,候忠从轴承盒中轻轻取出一个轴承,稳稳置于工具柜的老虎钳口夹紧,戴上手套,操起黑色轴承装配筒,精准对准轴承,手中的塑料锤子有节奏地起落,均匀且有力地敲击着轴承底部。
“装配零配件,考验的不只是耐心,技巧与力道的拿捏同样关键,一味用蛮力可不行,前期装配稍有差池,后期设备便极易受损。”候忠边操作边介绍道。装完轴承,他随即半蹲下身,目光如炬,仔细审视轴承装配的平整状况,反复确认无误后,才将其安装至另一个大型配件上,再度均匀敲打加固,而后在工具柜里仔细翻找出一片小巧的卡环,稳稳嵌入轴承卡环槽。
运行长达13年之久的2号成型设备,近期暴露出诸多“病症”:配件磨损严重、铝件螺丝孔毁坏、运行效率滑坡等。今年3月,车间全力开展设备精度恢复攻坚行动,候忠挺身而出。他深耕维修领域多年,对设备构造与运行机制烂熟于心,虽不善言辞,却以实干笃行铸就“维修名医”口碑,用精湛技艺为设备保驾护航。

“这次给设备精度‘妙手回春’后,设备生产效率与产品质量必将跃上新台阶,原辅料消耗大幅降低,装盘支数精准达标,保守估计,未来五六年都无需再动‘大手术’。后续,我们还将乘胜追击,对其他设备逐一开展精度恢复,让每一台设备都重焕新生、媲美新设备!”候忠指着改良之处,眼中满是自豪与坚定。(完)